在矿山智能化、绿色化转型的浪潮里,有这样一位“老兵”:他从一线钳工起步,二十七载扎根矿山,啃下技术硬骨头、破解生产老大难,将平凡岗位的工作做到极致,成为矿山年轻一代可感可学的身边榜样。他,就是安庆铜矿工程工区副区长裴全军。
“技术是安身立命的根本,只有练强本领,才能扛起责任。”这是裴全军入职以来始终坚守的信条。初入矿山时,他是轰鸣设备旁的学徒钳工,在布满油污的工作台前反复钻研活塞式空压机轴瓦精研刮削工艺,钻进狭窄风道摸索主轴流风机的装配逻辑,全程参与充填设备从分散继电器到集中PLC自动化控制的升级改造,很快练就了一手过硬的实操本领。不满足于“会干活”的实践技能,裴全军利用业余时间啃读专业书籍、钻研电气图纸,主动补齐理论短板。凭借这份韧劲,他先后取得钳工技师、电气工程师职业资格证书,完成了从“实践型”技工到“钻研型”人才的跨越,为日后牵头破解各类生产难题筑牢了坚实根基。
升任工程工区副区长后,裴全军将“破解生产痛点、助力降本增效”作为核心使命,在设备升级、节能改造与现场管理领域接连交出亮眼答卷,为矿山绿色低碳发展注入强劲动力。针对空压机能耗偏高的顽疾,他连续一周蹲点现场测算数据,精准匹配矿山供风特性,不仅修复低功率空压机用于低需求时段供风,还牵头推进全矿空压机系统性整合,主导安装远程控制系统实现智能调控,更创新完成空压机“断油阀改造”并斩获QC成果一等奖。这一系列举措让该工区创下年节电超300万度的佳绩,连续三年成为该矿节能大户。
在此基础上,他持续升级供风系统:2024年拆除老旧20立方空压机,新装40立方变频空压机,全年实现节电21万度;2025年又完成三台10立方空压机安装、压风机房直流屏更换等改造,进一步夯实节能根基。
在设备改造的同时,他以5S精益管理为抓手,组织浇筑压风机房冷却塔区域地坪、清理西风井区域并刷涂地坪漆,先将压风机房打造成全矿5S管理亮点,又成功打造西风井5S新标杆,还把5S考核与班组及职工绩效挂钩,让工区现场管理步入良性循环。在落实集团胶凝材料替代水泥的降本策略时,裴全军带领技术团队拆检设备、调试仪表,最终用压差料位计替换老旧雷达料位计,经过无数次调试实现新材料适配,保障政策顺利落地,生动诠释了“办法总比困难多”的担当。
“安全生产既要保效率,更要护平安。”裴全军始终将员工作业安全放在首位。得知一线员工每日需攀爬30米高砂仓顶手动调配尾砂,雨雪、深夜作业时存在高空坠落风险,他反复推敲改造方案,优化仓顶尾砂分配系统,彻底让员工告别高空作业,一线工友由衷感慨“现在操作又安全又轻松”。针对负280米充填管道频发漏浆的“老大难”问题,他历时数月试验,创新设计承插式公母配合法兰,将安装间隙从5厘米精确至3毫米,大幅提升管道密封性与耐磨性,彻底根除安全隐患。
在通风系统保障上,他持续发力筑牢井下“呼吸防线”:2023年推动西风井西1号主风机升级,风量从170立方米/秒提升至240立方米/秒;2025年完成西风井东2号风机更新,为井下作业提供稳定可靠的通风保障。
在尾矿综合利用重点项目推进过程中,裴全军作为核心参与和实施人员,主动扛起技术攻坚重任,为项目落地见效提供了关键支撑。面对新设备、新工艺带来的诸多挑战,他带头扎根现场,和团队一同打出攻坚组合拳:精准测算料浆跑砂量以适配自动排污泵,巧用连通器原理解决砂池积水难题,用钢编管替换易磨损钢管,通过9项针对性改造举措,保障了一体机的稳定运行。同时,他格外注重现场作业规范,督促一体机出砂现场落实“工完场清”要求,进一步理顺了生产作业秩序。
为守护安全环保底线,裴全军养成了每天下班必到尾砂现场巡查的习惯。这份扎实付出换来了显着成效:项目落地当年便实现尾砂销售6.4万吨,2024年销量进一步提升至14万吨,既为矿山创造了可观的经济效益,又有效缓解了充填采场衔接压力,为尾矿库零排放目标的实现奠定了坚实基础。
(郑元香)
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